案例 Q市A铸钢有限公司是一家钢铁联合生产企业,主要从事各类钢材生产、锻件制造、普通机械加工。年生产钢材800×104t,拥有员工3000多人,有两条完整的“连铸连轧”生产工艺线路,拥有电炉、连铸机等各类设备。电炉、连铸机等设备的定期维修是由外包商B公司负

admin2022-05-03  23

问题 案例
Q市A铸钢有限公司是一家钢铁联合生产企业,主要从事各类钢材生产、锻件制造、普通机械加工。年生产钢材800×104t,拥有员工3000多人,有两条完整的“连铸连轧”生产工艺线路,拥有电炉、连铸机等各类设备。电炉、连铸机等设备的定期维修是由外包商B公司负责。
2009年1月2日本应是电炉定期维修的日期,但A公司以炉况较好、安全生产费用不足等理由推至6月。2009年1月16日23时,该公司夜班工人根据当日生产安排,开始通电熔化。17日3时40分,第1炉钢水熔化完毕,存放于3号保温炉中,接着熔化第2炉。
熔化初期,在电炉底部已有部分钢水的情况下,本应根据工艺要求向炉内不断添加直径不大于250mm的小块废钢,并用铁棍捣料作业。操作工王某为了达到降低劳动强度的目的,减少向炉内加料和捣料的次数,在当班车间主任李某的安排下,通过行车将未经切割加工的、不符合熔炼工艺规定要求的大块铸件冒口料(直径为750mm,高度为600mm,重量约2.5t)吊至炉口旁。再由李某和炉前操作工纪某2人扶着吊入炉内进行熔化。因冒口截面尺寸及重量太大,熔化速度太慢,顶部结壳搭桥。李某安排行车司机从3号保温炉内取出约700kg的钢水,由纪某配合倒入1号电炉内,以期用钢水化开顶部结壳。倒人钢水后,不但未能化开结壳,反而受顶部结壳的急冷很快凝固,使顶部结壳更厚,电炉继续加热,炉内钢水温度已达到1500℃以上,炉内气体不断受热膨胀,电炉内剧烈发生的气体无法排出,7时15分左右,发生钢水喷炉事故。因钢水喷溅灼烫造成4人死亡、1人重伤,直接经济损失约590余万元。
根据以上场景,回答下列问题:
简述该起事故的直接原因和间接原因。

选项

答案直接原因:李某主任违章指挥、操作工王某违章作业,电炉内钢水熔化初期加入的铸件冒口料因其尺寸较大,顶部搭桥结壳捣不开,错误地向炉内倒入钢水,使炉膛下部形成密闭容器,封闭在铸件冒口料下面的气体和夹杂燃烧产生的气体不能排出,造成高温加热过程中炉膛底部气体压力急剧增大,发生钢水喷炉。 间接原因:安全生产主体责任不落实,基础管理薄弱,技术水平低。安全生产管理制度和技术规范、操作规程不完善,工人不能正确的按照操作规程作业。日常劳动组织方面没有按照国家法律、法规要求开展安全生产“三级”教育,致使职工安全意识淡薄。操作工人文化程度偏低,安全知识匮乏,操作技能与经验明显不足,违反工艺要求开展作业,缺乏处置生产过程中突发事件的能力。安全隐患未整改,不具备安全生产条件。设备设施未能定期维护,缺乏保养。

解析
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